جابه جایی موفقیت آمیز داکتهای هواساز کورههای پاتیلی در ارتفاع ۴۸متری
عملیات حساس و سنگین تغییر مسیر داکتهای هواساز کورههای پاتیلی سالن فولادسازی فولاد مبارکه که در مسیر توسعه این سالن قرار داشتند، بدون هرگونه توقف در روند تولید، در ارتفاع ۴۸ متری با موفقیت انجام شد.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ مصطفی حقانی رییس تولید و تعمیرات جرثقیلهای سقفی فولادسازی با اعلام این خبر گفت: با توجه به برنامهریزی جایگزینی جرثقیلهای ۳۰۰ تن حمل ذوب (شماره ۱۳ و ۱۴) فولادسازی در سال ۹۹ و لزوم ایجاد مسیر دسترسی جهت نصب و مونتاژ جرثقیلهای ۳۲۰ تن جدید، پروژه توسعه یک دهانه در مدول A به طول ۱۸متر آغاز شد.
وی افزود: به این منظور پس از رفع معارضات زمینی این پروژه، ناگزیر، جابهجایی داکتهای مکش غبار کورههای پاتیلی (LF) مدول A که در ارتفاع ۴۸ متری و روی سقف فولادسازی و در مسیر گیردر (ROW G) قرار داشت، در دستور کار قرار گرفت. در ادامه با طراحی داکتها و ساپورتهای جدید توسط شرکت فنی مهندسی و ساخت آنها توسط پیمانکاران داخلی، در حین بهرهبرداری قسمتهایی از سازه جدید مونتاژ و نصب گردید و جهت جابهجایی و دمونتاژ داکتهای قدیمی نیاز به توقف چهار کوره پاتیلی در مدول A بود.
حقانی در تشریح زمانبندی انجام این پروژه گفت: پس از آمادهسازی و پیشبینیهای لازم توسط پیمانکار توسعه فولادسازی، این فعالیت از تاریخ ۲۶/۵/۹۹ شروع و بر اساس برنامه زمانبندی در تاریخ ۳۰/۵/۹۹ دو LF وارد مدار گردید و در ادامه در تاریخ ۲/۶/۹۹ چهار کوره LF دیگر نیز وارد مدار شد.
در همین خصوص مسیب فتاحالمنان، رییس واحد متالورژی ثانویه افزود: با توجه به توقف چهار کوره پاتیلی از کل هفت کوره پاتیلی موجود، یعنی کاهش نزدیک به ۶۰ درصد ظرفیت کارگاه، هماهنگیها و برنامهریزیهای خوبی صورت گرفت تا از کاهش تولید ناحیه در این مدت جلوگیری شود.
وی مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه را به این شرح برشمرد: تهیه و اجرای دستورالعمل تخلیه گریدی و دمای استرینگی ذوبها توسط تیم تولید و دفتر فنی کورههای قوس الکتریکی؛ آموزش و توضیح روشهای کاری جهت تولید ۳۰ ذوب در روز با هر کوره LF؛ تدوین و بهکارگیری روشهای مناسب برنامهریزی و هماهنگی تولید با شرایط موجود کارگاه؛ برنامهریزی جهت رفع عیوب اضطراری LFها و کرینهای سقفی در کمترین زمان ممکن؛ تست و بهکارگیری LF های متوقف جهت آمادهسازی ذوبها بهصورت استرینگی؛ همکاری و هماهنگی ماشینهای ریختهگری جهت رسیدن ذوبهای سکوئنس و ... .
فتاحالمنان تأکید کرد: خوشبختانه با تلاش و همت همه همکاران در تمامی واحدهای ناحیه، تولیدی فراتر از انتظار ظرفیت کارگاه حاصل شد، بهطوریکه در روز آخر توقف (۲/۶/۹۹) تولید ۱۱۱ذوب محقق شد.
وی در ادامه از انجام عملیات بهبود و اجرای طرح تفکیک و جداسازی سیستمهای مکش گردوغبار LFها در زمان توقف LF های مدول A خبر داد و تصریح کرد: بیشک این دستاوردها حاصل نشده، مگر با حمایت و هدایت مدیریت ناحیه و همدلی، همراهی و همکاری مسئولین واحدها و تلاش همه کارکنان دلسوز ناحیه فولادسازی که از ایشان صمیمانه قدردانی میکنیم.